太阳能组合料现场酥皮问题一则 王哲2015-1-16
2015年元月7日,朋友打电话诉,其生产的太阳能组合料现场发生酥皮问题,问能否到现场解决一下?放下手头工作,驱车同朋友赶往城郊的客户那里。查:发泡完成的太阳能水箱管口部位酥皮严重,模塞脱模时均有表皮粘连,成片状脱落;现场条件:低压机注料,无恒温设置,四五十平米的发泡车间仅有一个奄奄一息的煤炉在“供暖”,时值下午3点,朋友笑称,室内比室外还冷,模具冷冰冰的,朋友说现场条件这么差,不收缩、不酥皮才怪呢!对方发泡师傅说,前几天气温还低,还没生炉子,也不见有问题!显然,双方立场观点明显不一致,但似乎都有道理。我没有表态,抠下一块注料溢出的边角料,看泡沫颜色白色微黄,泡孔细致,似乎没多大问题,思索一下,决定验证一下:一、准备一小铁盆,套上塑料袋,让发泡师傅单独给我打一枪,注料同时用手机秒表计时,注料毕,迅疾放到火炉旁边。
发泡时间:乳白30秒,拉丝55秒,凝胶95秒。(这哪里是太阳能料的发泡时间呀!)几分钟过去,搓一下表面,没有酥皮,去掉塑料袋,搓一下泡沫地面,轻微酥皮。我明白了:时间太不正常!料还是有问题,把朋友拉到一边,问他配方与上次有何变化?称便宜聚酯加多了点……多多少?多一倍,本来15份,这次30份。并言发泡当时也没异常。我说回去赶紧恢复原配方,把发泡时间调到正常略快速度。第二天,朋友来电话,换料后一切正常!
体会:一、一定要了解客户现场的实际工艺条件,做到心中有数。
二、不要图一时小利而忘了根本,因小失大可非明智之举。